职工提案 | 2021年秦皇岛市优秀职工提案(二)

发布人: 发布科室: 发布时间:2022-03-09

提案名称:修船涂装环保除锈工艺研究

单位:山海关船舶重工有限责任公司

提案人:张立民

一、现状分析:

随着全社会对环保问题的关注度不断攀升,传统干喷砂除锈工艺的“高投入、高污染”已成为修船涂装主要矛盾,施工扬尘对大气和海域污染形成较大影响。地方环保部门多次提出整改。结合目前的修船形势,单纯依靠短暂的停工来应付上级检查,迟早会面临停产整顿的窘境,因此,寻求一种新型的环保除锈方式已刻不容缓。为实现修船涂装作业可持续发展,借鉴行业内应用的除锈工艺,在喷砂除锈工艺基础上采取有效抑尘措施,满足施工质量和油漆涂层标准,形成适用于修船涂装作业可替代环保除锈工艺方案,从施工工艺上解决目前存在的环保问题,为实现绿色修船奠定基础。

二、对策建议:

为适应新形势下的修船市场,涂装车间必须另辟蹊径,寻找绿色涂装的过度措施,解决粉尘污染问题。发挥喷砂工艺在除锈质量和效率上优势,建议修船厂涂装车间对现有干喷砂设备进行升级改造,改进工艺,更换喷砂枪头,在原有的喷砂设备上增加稳定恒压供水系统,使水流在枪嘴处形成水雾,最终改造成为水雾抑尘的湿式喷砂,从而达到环保抑尘除锈目的。

三、实施过程:

第一阶段:确定在不淘汰现有喷砂设备的前提下,采用更换水雾喷砂枪头,加装供水管线的方案,进行船舶外板除锈的小规模实验。结果分析,新霸水雾红枪的喷砂效果及效率与干喷砂基本相同,但由于码头淡水管线的水压过低,能达到抑尘效果,但对喷砂过程中吸附在钢板表面的灰尘不能有效去除,造成除锈区域返锈(黑)严重。红枪的重量较轻,操作者的工作强度较低和灵活性优异,最终选定水雾红枪为工作部件。

第二阶段:配置适用的水雾能力保证抑尘效果。模拟施工工况,按照作业高度进行供水效果试验。当作业高度达到25米时,码头淡水管路供应压力不足,喷砂处水雾未能充分有效覆盖作业区域,仍然存在部分扬尘问题。改用气动隔膜泵作为供水动力源,供水压力相对稳定,试验中水雾有效覆盖,可以满足不同工位施工的需要,另一方面,使用气动泵更加安全可靠,工作中气源便捷。通过简易工装测试,将出水口位置提升36米高度,供水压力和出水量符合施工要求,同时也可以达到冲洗除尘的效果。

第三阶段:根据项目设计方案,制作独立的供水单元,以提供稳定的水雾环境。按步骤开展:选定工艺参数、绘制施工图纸、采购设备所需配件、工装制作和组装工作。

第四阶段:在实际施工中发现供水管与砂管合并后虽然解决了粉尘污染问题,但增加了砂管的自重,延长了施工的准备时间,并且容易出现缠绕、打结等问题,给施工造成不便,经研究讨论,最终确定整改方案,对供水系统加以改进,由原来的四条分支管路单独供水改为主管路进行供水,每路水管在未端以一分二的形式通过细软管近距离对枪头部分供水,使每套工装所能支持的砂枪数量增加一倍,同时也极大的方便了枪手施工。

四、实施效果

通过在三艘船舶修理项目上应用,抑尘效率达到95%以上,满足除锈质量和环保要求。单套改造费用仅为新购同类环保除锈设备的8%,有效的降低了施工成本。对现有干喷砂设备升级,加装供水系统,形成水雾进行喷砂除锈,完全达到环保抑尘的目的。同时也编制了《环保喷砂除锈工艺技术报告》、《环保除锈工艺》、《环保喷砂除锈作业指导书》。公司组织行业内相关专家进行了专家评审,验收专家组成员听取了“修船涂装环保除锈工艺研究”课题组所作的项目执行情况汇报,审阅了有关的研究报告和技术文件且通过验收。9月份在1号坞对常规船舶完全使用湿喷砂进行外板除锈作业,应用效果良好,喷砂质量与Sa-2.0级除锈标准相仿,轻微闪锈,码头风压0.8Mpa,Sa-2.0级除锈效率约为6-7M2/小时,单枪用水量0.2吨/小时,矿砂使用量70Kg/M2,抑尘效果在90%以上,各项数据指标与预期基本一致。

五、经济效益

按照公司的发展战略,计划推广超高压水除锈设备应用于坞内外板工程,但对于船舶线形曲面部位,“船坞精神”(万邦超高压水设备组件)无法完全发挥高效率的优势,以7万吨级左右的船舶为例,至少需要使用两台DOCK MATE设备来处理船舶线型区域,每台设备采购价600万元,使用手持枪施工至少也需要配置6台设备能满足施工要求,每台设备采购价80万元,但如果在艏艉线型区域使用水雾喷砂来替代超高压水除锈的方案,同样按6把枪来配置,分布在船舶艏艉两侧,需要4套喷砂设备和工装系统,设备总价为16万元,分别是超高压水手持枪设备总价的3.3%,中船澄西双枪水雾喷砂设备总价的19%,极大程度降低了设备采购成本,而且其使用效果同样解决了扬尘污染的问题。

评语:该提案所提建议抑尘环保、降本增效,为企业带啦巨大经济效益和社会效益,体现出职工深厚的技术功底和高超的业务能力,是助推企业前进发展的良谋。